關(guān)于加強(qiáng)破碎礦出產(chǎn)效率的分析
改造現(xiàn)有破碎系統(tǒng)中不合理部分,建立閉合破碎篩分系統(tǒng)改造設(shè)想如下:將下料口與顎式破碎機(jī)之間的鐵板溜槽改造為鐵軌條形篩,條形篩鐵軌間距80mm,以達(dá)到篩分80mm以下大塊的目的,減少鄂式破碎機(jī)粉礦產(chǎn)出率。
將現(xiàn)有破碎系統(tǒng)由單程開式破碎系統(tǒng)改造為閉合破碎篩分系統(tǒng)。通過調(diào)大現(xiàn)圓錐式破碎機(jī)排礦口、篩分大塊并返礦重新破碎達(dá)到目的。根據(jù)破碎現(xiàn)場條件,改造需去掉PEF400×600mm鄂式破碎機(jī),增加兩條斗式皮帶和一個(gè)小型錘破機(jī),即將2號(hào)振動(dòng)篩篩分的大塊物料經(jīng)皮帶運(yùn)送,破碎后返回原1號(hào)振動(dòng)篩即可形成閉合破碎篩分系統(tǒng)。
改造的可行性分析,引進(jìn)破碎機(jī)方案能提高塊礦產(chǎn)出率,但需投資巨大、停產(chǎn)且不能改造現(xiàn)有單程破碎系統(tǒng)缺陷,不宜我礦采用。改造現(xiàn)有破碎系統(tǒng)中不合理部分,建立閉合破碎篩分系統(tǒng)改造方案,條形篩改造鄂式破碎機(jī)前鐵軌條形篩改造僅需更換一塊鐵板,簡單可行。改造后,可明顯減少80mm以下塊礦重復(fù)破碎,減少粉礦率。
閉合破碎篩分系統(tǒng)改造:
(1)現(xiàn)我礦新1號(hào)皮帶周圍為空地,有進(jìn)行設(shè)備改造的空間場地。
(2)將PYB1750圓錐破碎機(jī)排礦口適當(dāng)調(diào)大后,經(jīng)新增二次篩分破碎,加上錘式破碎不易產(chǎn)生片狀大塊的特征,可明顯提高成品塊礦產(chǎn)出率,降低粉礦產(chǎn)出率,并改善塊礦成品的質(zhì)量。
(3)原白灰車間小破碎系統(tǒng)也為單程破碎系統(tǒng),除破碎機(jī)破碎能力較小外,與大破碎系統(tǒng)基本流程和結(jié)構(gòu)相同。同樣,原小破碎也存在產(chǎn)品粒度不均、成品率低下的弊病。我們已于2004年對其進(jìn)行了閉合系統(tǒng)改造,改造非常成功。改造后,產(chǎn)品粒度更加均勻,質(zhì)量穩(wěn)定,尤其是成品塊礦產(chǎn)出率由40%提升到70%以上。
由此可證實(shí)大破碎系統(tǒng)進(jìn)行閉合改造的可行性和效益性。通過現(xiàn)場調(diào)整試驗(yàn)我們發(fā)現(xiàn),將圓錐破碎機(jī)排礦口由現(xiàn)e=50mm,調(diào)整為e=70mm或e=80mm時(shí),25-80mm優(yōu)質(zhì)塊礦產(chǎn)出率可達(dá)68%以上,25mm以下粉礦產(chǎn)出率可降低到25%以下,再經(jīng)過篩分大塊及返礦破碎,預(yù)計(jì)其粉礦產(chǎn)出率至多不超過30%,加上鄂式破碎機(jī)前鐵軌條形篩改造,預(yù)計(jì)優(yōu)質(zhì)成品塊礦產(chǎn)出率可達(dá)到預(yù)想的68%以上。
進(jìn)一步改造破碎篩粉系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測,投資估算進(jìn)行閉合破碎篩分系統(tǒng)改造,如:設(shè)備及安裝費(fèi)用等,預(yù)計(jì)需投入50萬元。經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測,新增工序作業(yè)成本增加預(yù)計(jì)0.5元/t。破碎系統(tǒng)進(jìn)一步改造后,按優(yōu)質(zhì)石灰石塊礦產(chǎn)出率68%計(jì)算,每破碎一噸原礦石灰石將比原來多產(chǎn)出0.18t優(yōu)質(zhì)塊礦(第一次改造后石灰石塊礦產(chǎn)出率已達(dá)60%),按現(xiàn)采購價(jià)18元/t計(jì)算,可減少采購成本價(jià)為:0.08×18元/t=1.44元/t。
年經(jīng)濟(jì)效益暫不計(jì)成品產(chǎn)出率上升后將擴(kuò)大破碎系統(tǒng)產(chǎn)量,僅以2004年破碎產(chǎn)量50萬t保守估計(jì),減少采購成本,即年經(jīng)濟(jì)效益為:50萬t×(1.44-0.5)元/t=47萬元當(dāng)年即可收回改造成本。